山西高义钢铁炼铁厂多项指标创新高

3月份,在董事长张高溢“优化工艺,释放空间”的指导方针下,炼铁厂以“降低成本消耗,保证产品质量,增加公司效益”为目标,厂部领导带领全厂员工解放思想,调整思路,统一操作方针,优化生产工艺,针对难点进行技术攻关。经过一系列措施改革,三座高炉实现了稳定顺行,各项经济指标优化提升效果显著,高炉焦比有效降低,喷煤比指标稳步提升,铁水合格率、稳定率显著提高。

严格对入炉原燃料的质量管控:

制定原燃料入炉标准,加强对原燃料的管理,实行两小时查料制度,全面掌握入炉原燃料情况,保证入炉原燃料质量合格;

控制入炉有害元素,加强对入炉有害元素的管控。

跟踪块矿质量,对进厂块矿进行先烘干再入炉,降低原料水分,减少入炉粉末;

严抓入炉焦炭质量,与公司质检部门和料场管理部门相互配合,采用六个断面取样的方法,每车进行取样化验。对每个厂家进厂焦炭进行冷、热强度和粒度组成检查,采取先进先用的使用办法,准确掌握入炉焦炭质量,为高炉顺行提供保障;

加强对槽下筛分的管控,减少粉末入炉,改善高炉料柱透气性;每班3次对振筛和返矿进行检查,槽下设置专人进行原燃料筛分工作,掌握原燃料粒度组成情况。

解放思想,统一操作方针:

调整布料矩阵,采用复合料制,适当扩宽环带,加宽矿平台,提高煤气利用率,降低燃料消耗;

结合公司制氧厂情况,稳定富氧率,减少波动;

严格控制压差,减少人为操作影响,确保炉况稳定;

统一操作思想,不过分追求小时燃料比、料速,稳定炉温,降低焦比,提高煤比;

降低高炉铁水硅硫含量,提高铁水质量合格率,为炼钢厂降本增效提供条件;

提高炉渣碱度,保证低硅冶炼下的铁水热量和良好的渣铁流动性。

炼铁厂经过对入炉原燃料质量管控和炉内操作方针的调整,保证了三座高炉炉况的顺行,产量和各项经济指标得到明显优化,高炉焦比更是创公司历史新低,高炉喷煤比创公司历史新高。

炼铁厂将围绕董事长“同心、同德、同频、同向”的号召,着力稳固现阶段所取得的成果,持续加强技术攻关,优化各项指标,节约成本增加效益,为公司发展增砖添瓦。

“炼铁技术”


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